紅星技術(shù)工程師
某銀礦選礦廠(chǎng)破碎車(chē)間采用的是三段一閉路破碎篩分流程,投入生產(chǎn)后,很快發(fā)現了多方面的問(wèn)題,制約著(zhù)后期磨浮工藝的進(jìn)程。經(jīng)過(guò)深入的考察研究,該廠(chǎng)對破碎系統進(jìn)行了技術(shù)改造,不僅解決了原有問(wèn)題,還降低了能耗,生產(chǎn)能力大大提高。
某銀礦選礦廠(chǎng)破碎車(chē)間
一、破碎工藝流程及存在問(wèn)題
碎礦工藝流程為三段一閉路破碎篩分流程,粗碎設備為PE-600×900顎式破碎機,中碎設備為PYB1200圓錐破碎機,細碎設備為PYD1750圓錐破碎機,篩分采用3YK1548圓振動(dòng)篩,中碎前1#振動(dòng)篩的篩孔為18mm,細碎前2#振動(dòng)篩的篩孔為16mm。碎礦工藝流程見(jiàn)下圖。
銀礦廠(chǎng)破碎工藝改造實(shí)踐
上述破碎流程存在以下問(wèn)題:
1、磨礦產(chǎn)品要求的粒度小,碎礦產(chǎn)品達不到入磨粒度的要求。
2、系統運轉率高,能耗大。
3、1#振動(dòng)篩的礦量較少、篩分效率偏低,2#振動(dòng)篩的礦量較大、篩面易堵塞。
4、每天清理2臺圓錐破碎機腔內存在的礦泥,需要40min以上,如不進(jìn)行處理,就會(huì )影響破碎機的效率。
二、破碎系統技術(shù)改造
破碎系統技術(shù)改造過(guò)程中,一方面對現有的破碎設備各項參數進(jìn)行調整及優(yōu)化,另一方面對篩分設備進(jìn)行了改進(jìn),提高其篩分效率,降低能耗, 降低了破碎產(chǎn)品粒度,實(shí)現了“多碎少磨”的目的。
1、調整破碎比。經(jīng)過(guò)長(cháng)時(shí)間的生產(chǎn)實(shí)踐探索, 確定將粗碎設備PEF600×900顎式破碎機的排礦口減小至80mm,破碎比為5;將中碎設備PYB1200圓錐破碎機的排礦口調整為33mm,破碎比為2.4;將細碎設備PYD1750圓錐破碎機的排礦口調整為13mm,破碎比為2.5。將排礦口調小后,理論上處理能力將減少,但在實(shí)際生產(chǎn)中,處理能力不但沒(méi)有減小,反而有所提高,這得益于合理的破碎比。生產(chǎn)中,應根據設備的具體情況及時(shí)調整排礦口的大小,才能提高設備的效率。
顎式破碎機
2、針對圓錐破碎機腔內存在礦泥的問(wèn)題,在4#皮帶漏斗處安置了一個(gè)漏斗,專(zhuān)門(mén)用來(lái)處理從破碎機腔內摳下來(lái)的礦泥。處理流程為礦泥經(jīng)由2#、3#、4#皮帶進(jìn)入專(zhuān)用漏斗,不經(jīng)過(guò)2#振篩機和PYD1750圓錐破碎機,直接到達5#皮帶,運至粉礦倉,這樣每年可節約電費4.5萬(wàn)元。
3、降低篩片網(wǎng)目,把1#篩機的篩孔由18mm降至14mm,2#篩機的篩孔由16mm降至12mm,并把2#篩片的材質(zhì)由鐵絲網(wǎng)更換為有防堵性能的鋼制菱型篩網(wǎng),后者篩片彈性強,篩面不易堵塞,篩分效率高。
4、針對1#篩機礦量偏小,而2#篩機礦量大、篩分效率低的問(wèn)題,自制了一條寬500mm、長(cháng)4300mm的皮帶設施,分流2#篩機的礦量到1#篩機;這樣既提高了1#篩機的效率,又減輕了2#篩機的負荷,同時(shí)減輕了PYD1750圓錐破碎機的負荷,提高了碎礦篩分的效率。
以上介紹了該銀礦選礦廠(chǎng)針對原破碎工藝設計的不合理性進(jìn)行了各項改造,通過(guò)改造,新工藝投產(chǎn)后運行穩定,生產(chǎn)能力完全滿(mǎn)足設計要求,給后段磨浮工藝的順利進(jìn)行提供了保障,效果顯著(zhù)。