紅星技術(shù)工程師
制砂機產(chǎn)量大,排料粒度小,是硫鐵礦制酸原料破碎的常用設備,但是硫鐵礦硬度較高,因此制砂機的板錘和固定螺栓的消耗較高。本文主要針對此現象進(jìn)行分析,對板錘進(jìn)行改進(jìn),下面我們來(lái)看一下制砂機板錘的改進(jìn)分析。
原因分析
板錘的工作面有6個(gè)橢圓形通孔,有效工作面積小,破碎效率低。且板錘背部為實(shí)體結構,材料不能被充分利用。另一方面,由于板錘正常使用時(shí)需要8-12個(gè)螺栓固定,螺栓的橢圓形頭部很容易受到磨損,使螺栓不能重復使用。
改進(jìn)措施
將板錘的工作面改為連續平面,并在板錘的一邊增加工作角,使板錘的有效工作面積增大,以提高設備的破碎效率;將板錘背部設計成槽形,增加板錘的厚度,提高了材料的利用率;板錘用6 只螺栓通過(guò)板錘的通孔進(jìn)行固定,螺栓不直接接觸物料,從而徹底解決了螺栓易磨損的問(wèn)題,減少了螺栓的損耗。
改進(jìn)效果分析
改進(jìn)后制砂機板錘的破碎效率和有效利用率得到了提高,且固定螺栓不直接接觸物料,可多次重復使用。板錘的更換次數減少減輕了工人勞動(dòng)強度,大大降低了生產(chǎn)中的成本消耗。
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